王永春專注于港口機械技術(shù)革新及維修管理
□本報記者 李孝忠 文/圖
在距離地面50米高的鐵房子里,時而測量配電柜、錯綜復(fù)雜線路的電流電壓,時而檢查電動機、各種傳動裝置的運行情況。記者近日來到太倉正和碼頭有限公司采訪,看到安全保障部副經(jīng)理王永春正在給一臺岸橋檢查“心臟”。
自參加工作以來,王永春刻苦鉆研專業(yè)技術(shù),快節(jié)奏充電前沿知識,爭當(dāng)大型港機的“全科醫(yī)師”,啃下了大型港機技術(shù)革新、維修保養(yǎng)的一個個“硬骨頭”,有效保障了港口集裝箱碼頭機械設(shè)備安全高效運行。為此,他先后獲評公司技術(shù)比武第一名、先進員工、安全先進個人和太倉市高技能重點人才、太倉市勞動模范,他帶領(lǐng)的團隊多次獲評公司先進。
■解決堆高機“趴窩”問題
今年34歲的王永春出生于徐州睢寧,從小就對機械有濃厚興趣。參加工作后,他發(fā)現(xiàn)高校知識與實際運用存在較大差距,于是他白天干好高強度工作,晚上搭車去參加專業(yè)培訓(xùn),補充新知識新技能,先后拿下了多個職業(yè)資格證書。
為了提高裝卸效率和場地利用效率,集裝箱碼頭普遍購進堆高機,對集裝箱空箱進行堆高。來到正和碼頭工作不久,王永春就發(fā)現(xiàn)兩臺進口堆高機經(jīng)常“趴窩”,向國外制造廠家反映,國外專家說他們之前從未遇到過類似故障。王永春急了,利用積累的經(jīng)驗對這一故障進行詳細分析。經(jīng)過探索,他借力原結(jié)構(gòu)中的工藝孔,安裝緊固螺栓、壓板及楔塊,從兩側(cè)頂住油缸底腳。改進后,油缸軸向位移消失了,兩臺進口堆高機又正常運行了。
除了改進堆高機,王永春還積極參與設(shè)備前期管理,為企業(yè)爭取最大利益。組建培訓(xùn)機械設(shè)備使用、維修及管理隊伍,建立機械設(shè)備預(yù)防維修體系,健全機械設(shè)備定期檢查保養(yǎng)制度規(guī)范,翻譯相關(guān)設(shè)備的使用說明書與維修手冊,制定“一書兩卡一表一案”的管理模式,保障正和碼頭的操作效率穩(wěn)步提高。
■技術(shù)革新提高港機性能
正和碼頭的輪胎式電動集裝箱龍門吊為全電動式,領(lǐng)先于國內(nèi)同行。但是在實際轉(zhuǎn)場中存在操作不便、效率偏低等現(xiàn)象,王永春組織研究改進轉(zhuǎn)場操作方法,設(shè)計制作專用吊桿,減去人工拆解地面電纜卷繞裝置的工序,將電纜頭及卷繞裝置整體吊起,使龍門吊轉(zhuǎn)場時間由原來的1小時縮短為20分鐘,大大提高了作業(yè)效率。
操作不便的缺陷解決后,輪胎式電動集裝箱龍門吊又頻繁出現(xiàn)緊停、斷電、斷信號等電氣故障。設(shè)備廠家多次維修,未能徹底排除故障??吹竭@一現(xiàn)象,王永春如鯁在喉,組織技術(shù)人員日夜檢測,反復(fù)討論,認為主要原因為小車架電控柜內(nèi)接觸器安排位置不合理,導(dǎo)致PLC模塊松動而引起系列故障。據(jù)此判斷,他又對所有的輪胎吊小車架電氣柜內(nèi)PLC模塊進行重新檢查,采用特殊加墊方式進行緊固,實施接觸器重新布置方案,一舉排除了頻繁出現(xiàn)的類似電氣故障。
在王永春團隊的刻苦鉆研下,一項項小革新穩(wěn)步實施,一個個設(shè)備故障和安全隱患得到有效清除,大型港機的安全性、作業(yè)效率大幅提高,正和碼頭的經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步攀升。然而王永春并不滿足,他表示在以后的工作中將繼續(xù)加強學(xué)習(xí),不斷創(chuàng)新,爭取創(chuàng)造更好的工作業(yè)績。